撫順石化石油二廠:打造降本壓費“精進(jìn)版”
撫順石化公司石油二廠作為撫順石化煉化產(chǎn)業(yè)鏈 條源頭,將公司降本控費決策部署層層落實到每一項 優(yōu)化措施,實打?qū)嵉伢w現(xiàn)在每一個指標(biāo)持續(xù)攀升。今 年前5個月,石油二廠在原油加工量同比增加12萬噸 的情況下,燃料單耗同比下降1.5千克/噸;蒸汽耗量 同比減少4.6萬噸;新鮮水耗量同比降低197萬噸;燃 動費用同比下降超9000萬元。 在加工量提升的情況下,如何做到燃動費用一 降再降?在這里,“一切成本皆可降”理念,不僅 是一句口號,而是真正融入到員工的每一次操作 中。
事前算贏—牽牢降本“牛鼻子”
“起步”不容易,“起跳”更艱難。作為一家老 牌煉化企業(yè),近年來持續(xù)推進(jìn)提質(zhì)增效,降本的空間 越來越小。如何讓“干毛巾”擰出水來—成為一大 難題。
石油二廠的對策是,通過“事前算贏”抓住主要 矛盾,以頂層設(shè)計為統(tǒng)領(lǐng),全員、全系統(tǒng)、全流程推 進(jìn),確保提質(zhì)增效工作的精準(zhǔn)性、可行性、實效性。
“燃動系統(tǒng)有燃料、水、電、蒸汽等15種消耗 項。我們將各項消耗列表匯總,逐個分析挖潛空間, 燃料、蒸汽、水是占比權(quán)重最高的三項。其中,燃料費占能耗成本的20%,是降本控費的主要矛盾點。” 石油二廠廠長助理孫冰指著測算表格中的數(shù)據(jù)介紹 說,“每減少1噸燃料消耗可減排3噸二氧化碳,能取得經(jīng)濟效益與社會效益雙贏。”
認(rèn)準(zhǔn)了就干,在統(tǒng)籌分析全廠燃料系統(tǒng)降耗因素的基礎(chǔ)上,技術(shù)人員首先在優(yōu)化燃料組成方面落子。
生產(chǎn)運行部的管理人員李昊遠(yuǎn)介紹說,天然氣、焦化干氣是燃料系統(tǒng)的主要組成,同時還是制氫裝置的原料,兩者熱值相差不大,但是作為制氫原料,每噸天然氣要比焦化干氣多產(chǎn)900標(biāo)準(zhǔn)立方米氫氣,焦化干氣做燃料更經(jīng)濟。為此,技術(shù)人員增加了制氫原料中的天然氣占比,將替代出來的焦化干氣并入高壓瓦斯系統(tǒng)作為燃料氣使用。節(jié)省下來的天然氣除了抵消制氫原料增加量之外還有盈余,測算、調(diào)整、優(yōu)化流程,一系列優(yōu)化措施打開了降耗的空間。
效果如何,客觀的數(shù)據(jù)最具說服力。調(diào)整后,制 氫原料中的焦化干氣占比由13%降至3%,日替換出30噸焦化干氣進(jìn)入燃料系統(tǒng),最終日節(jié)約5噸天然氣。實施“優(yōu)化制氫原料和燃料組成”項目以來,共節(jié)約天然氣450噸,降低燃料費110萬元。
精算細(xì)調(diào)—優(yōu)化調(diào)整細(xì)到末梢
從石油二廠辦公樓向南遠(yuǎn)眺,大蒸餾、加氫、 重催……21套大大小小的裝置鱗次櫛比向前鋪展,18 臺加熱爐“端坐”在阡陌縱橫的管線矩陣中。為了讓 降本控費的一招一式抵達(dá)這些“神經(jīng)末梢”,廠里組 織人員逐臺琢磨它們的“脾氣秉性”,表單式列出每 臺爐子的氧含量、排煙溫度的設(shè)計值、實際值、極限 值,“一爐一策”地制定降耗措施。
“氧含量越低爐子的熱效率越高,也就意味著燃 料消耗最低??墒茄鹾窟^低,爐子容易燃燒不完 全,不僅影響環(huán)保指標(biāo),而且容易造成單火嘴爐子熄 火等問題。”生產(chǎn)運行部副部長孟剛表示,各車間以 工藝側(cè)最低需求為標(biāo)準(zhǔn),摸索出既保證完全燃燒又保 證熱效率的氧含量最佳值。如焦化裝置將氧含量控制 在2%~3%之間,同時還提高了加熱爐進(jìn)料緩沖罐溫度、降低了加熱爐出口溫度至適宜范圍。就這樣,經(jīng)過對18臺加熱爐精算細(xì)調(diào),疊加嚴(yán)格管控火炬燃燒等綜合施策,全廠日均降低燃料消耗30噸。
降本控費是系統(tǒng)工程,石油二廠在燃料系統(tǒng)精雕細(xì)刻的同時,也在蒸汽、水消耗方面做足了“繡花”工夫。各裝置優(yōu)化蒸汽管控的例子比比皆是。重催車間降低柴油閃點,減少汽提蒸汽量,節(jié)省蒸汽0.4噸/時;制氫車間降低轉(zhuǎn)化爐配汽、增加外送蒸汽量,同比增加外送量8噸/時;烷基化車間將氣分裝置塔底再沸器由蒸汽加熱改成熱水加熱,節(jié)省蒸汽約10噸/時。
在降低新鮮水消耗方面,石油二廠也是巧招頻出。“提高污水回用量,降低循環(huán)水廠補水量,同時加大凈水車間中水回用量,目前預(yù)處理消防池補水基本停止了新鮮水補水。一季度,污水回用量比去年同期增加7.17萬噸,意味著省下了7萬余噸的新鮮水。”孫冰說道。
一季度,石油二廠新鮮水耗量同比降低118萬噸,減少廢水排放43.5萬噸,累計節(jié)約費用387萬元。
雙向激勵—全員爭做降本“排頭兵”
作為公司煉化生產(chǎn)鏈條的源頭,石油二廠不僅要保證自身平穩(wěn)運行,還要確保下游乙烯鏈條的原料供給穩(wěn)定,可謂牽一發(fā)動全身。每做一項優(yōu)化調(diào)整都要慎之又慎,不但要多套裝置連鎖動作,科學(xué)統(tǒng)籌系統(tǒng)平衡;而且要有大局觀,不能只算自已的經(jīng)濟賬,還要兼顧公司整體的大盤子,算好責(zé)任賬、全局賬。
“裝置多、流程長、而且地域分散,這么大的工作量,單靠幾個部門、幾名管理人員顯然力不從心。我們要充分發(fā)揮車間、班組乃至每名員工的主觀能動性。”孫冰表示,為了激活人這個最重要的降本力量,廠里出臺了雙向激勵機制,通過建立專項獎勵機制,正向破解“干多干少、干好干壞一個樣”的怪圈;通過加大考核力度,反向糾治“不愿干事、不敢干事、不會干事”亂象,激勵干部員工不做“旁觀者”、爭做“排頭兵”。
去年底到今年初,廠里用于提質(zhì)增效專項獎勵已經(jīng)達(dá)到50萬余元。截至目前,車間負(fù)責(zé)人中最高獲獎1萬元,車間中最高獲獎10萬元。
“票子”發(fā)到干實事的人手里,“板子”打到做虛功的人身上。
“以前罰個百八十塊的不痛不癢,現(xiàn)在打底兒考核2000元,讓‘躺平’的人真正肉疼。”孫冰說,“考核強度上來了,過度用能的現(xiàn)象明顯見少。剛開始最多一次考核了2萬余元,后來問題大幅減少,考核額度直線下降。”
雙向激勵機制充分激發(fā)了干部員工干事動力和活力。針對氣柜瓦斯回收能力達(dá)不到滿負(fù)荷的問題,相關(guān)人員聯(lián)合攻關(guān),詳細(xì)梳理各車間的PID圖,再結(jié)合現(xiàn)場實際一個點位一個點位地排查可能的瓦斯排放點,逐點研究制定停止排放、減少排放、直接排高壓系統(tǒng)方案。經(jīng)過兩個月的流程動改和調(diào)整,氣柜瓦斯量和組成的穩(wěn)定性都得到了極大地改善,不僅解決了氣柜瓦斯回收能力問題,而且進(jìn)一步回收了C3、C4等高附加值產(chǎn)品。
如此這般,石油二廠頻道不換、力度不減,持續(xù)拉低成本費用底線,拉高提質(zhì)增效上線。下一步,他們準(zhǔn)備在科學(xué)測算投入產(chǎn)出比的基礎(chǔ)上,通過技術(shù)改造的“硬措施”繼續(xù)降本壓費,“擰干毛巾上最后一滴水”。
不馳于空想、不騖于虛聲,石油二廠的降本壓費“精進(jìn)版”仍在持續(xù)。